1.電磁脈沖閥使用壽命長,性好。
由于噴吹壓力低(0.2~0.4MPa),脈沖閥膜片承受的壓力和啟閉時的沖擊力較低。同時由于清灰周期較長,脈沖閥開啟次數相應減少,從而延長了脈沖閥的使用壽命,提高了脈沖閥的使用性。
2.設備運行阻力小,噴吹效果好。
除塵器采用分室脈沖反吹離線清灰方式,避免了粉塵被反復吸附的現象,提高了脈沖噴吹清灰的效果,降低了布袋阻力。
3.濾袋裝拆方便,固定。
采用上部抽裝方式,換袋時,從除塵器凈氣室抽出濾袋骨架,將臟袋投入灰斗,由灰斗入孔取出,了換袋環境。濾袋靠袋口的彈性漲圈固定在花板孔上,固定牢固,密封性好。
4.采用低壓脈沖噴吹技術,清灰,能耗低。
使用直通式低壓脈沖閥。噴吹壓力只有0.2~0.4MPa,阻力低,啟閉快,清灰。由于清灰效果好,清灰周期長,降低了反吹氣體的能耗。
5.風道采用集合管布置,結構緊湊。
6.采用的PLC可編程序控制器除塵設備的運行全過程。
使用壓差或定時兩種控制方式,性高,使用壽命長,便于用戶操作和使用。
規格及技術參數:1.RFDML型低壓脈沖噴吹長袋除塵器,分RFDML390和RFDML970。
布袋除塵器工藝處理過程
1.工藝流程:鑄造廢氣→間接空氣和水冷卻→脈沖清灰袋式除塵器→廢氣達標排放
2.工藝處理過程簡介
鑄造爐頂部設置由滑輪控制的蓋閥,控制廢氣與大氣的通路,在點爐和停止加料后廢氣溫度過高時,蓋閥打開,廢氣直接排空;鑄造爐正常運行時,廢氣經管道(Φ50cm)側向引出, 先經空氣間接冷卻,然后經間接冷卻水箱,冷卻后廢氣經脈沖清灰袋式除塵器進行處理。
3.工藝中的細節問題
(1)在冷卻水箱內,為了增加冷卻的面積,將廢氣管道變成若干支直徑為6cm的細管道(一般為50支),提高了冷卻效果,冷卻溫度可降至50~60℃;同時為了防止因溫度變化造成粉塵凝結在管壁上,細支管設計成可拆裝方式,定期進行清理除塵,避免影響冷卻效果。
(2)袋式除塵器濾料采用常規的玻纖濾料,根據鑄造爐的噸位和原料確定布袋的數量,一般2t/h的鐵屑爐和5t/h的原料鐵爐布袋數量為Φ130mm×2m×120支。為防止清灰過程粉塵倒吸,將布袋除塵裝置設計成兩個獨立的除塵室,將布袋均勻分布在兩個室內,交替進行工作。
(3)由于粉塵濃度較高,脈沖清灰間隔時間為5s,清灰壓力為400kPa,壓力相對較低,減少了對布袋的沖擊。
(4)整個除塵工藝采用負壓式布局,將風機設在除塵器以后,避免了粉塵對風機的磨損,延長了風機使用壽命。
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