1、除塵器本體改造
(1)為降低投資,減少施工工期對機組運行的影響,改造后的除塵器盡可能保持原基礎(chǔ)尺寸,除塵器長度及寬度不變。
(2)拆除原一、二、三、四電場內(nèi)外頂蓋與全部內(nèi)件(包括極線、極板、陰陽振打、氣流分布板),把原4個電場的空間改為布置濾袋,甲乙側(cè)共設(shè)置12個濾室,每個濾室均可單獨關(guān)閉,便于在線檢修。除塵器安裝一次氣流分布板,可使各個濾室的煙氣流量均勻,濾室內(nèi)的二次導(dǎo)流板不僅可減少高速氣流對濾袋的沖刷,而且還可避免清灰下來的粉塵又被吸附到濾袋上去的二次吸附現(xiàn)象。
(3)保留利用原電除塵器的梁、混凝土支架和灰斗等部件,將底梁部分加強,保留原殼體不變并封堵所有缺口,在其上架設(shè)凈氣室與雨棚,重新布置袋區(qū)電控系統(tǒng)。
(4)結(jié)合除塵器出口與引風機接口情況,對出口封頭重新設(shè)計布置。
(5)固定行噴吹布袋除塵器單臺機組噴吹用壓縮空氣耗量為約7m³/min(標準體積),噴吹用壓縮空氣需要滿足較高的品質(zhì)要求,需要除油、除塵和干燥凈化。本次改造利用動力管理中心原有的壓縮空氣系統(tǒng),經(jīng)核算,其余量可滿足本次改造工程壓縮空氣的用量,故僅增加到布袋除塵器的壓縮空氣管路。
2、引風機改造
由于將靜電除塵器改造為布袋除塵器后,除塵器的阻力將增加約1200-1500Pa,原引風機己不能滿足設(shè)計需要, 進行改造。原引風機為離心式風機,結(jié)構(gòu)簡單,運行情況良好,而且除塵器出口至煙囪之間距離非常緊湊,如選用軸流式風機,只能縱向布置,氣流情況不佳且除塵器出口煙道框架均無法實現(xiàn)利舊。綜合上述因素,本次引風機改造仍采用離心式風機。改造前引風機為上海鼓風機廠制造的Y4-73-11No20D,全壓為3880Pa,體積流量為218000m³/h,溫度為133℃,轉(zhuǎn)速960r/min,軸功率310kW。經(jīng)選擇比較,改造后采用的引風機為沈陽鼓風機有限公司制造的SFY23F-C,新風機的全壓5700Pa,體積流量237703.3m³/h,溫度140℃,轉(zhuǎn)速943r/min,軸功率529kW。
3、除灰系統(tǒng)改造
原有電除塵器3個電場共有6個灰斗,每個下方設(shè)1臺倉泵,共6臺倉泵。由于靜電除塵器的一電場收塵 多,二、三電場等依次減少,故原一電場倉泵體積 大,為1.5m³,二、三電場依次為1.0m³和0.5m³。改造后的灰量稍有增加,可視為灰量基
本相同,但現(xiàn)在前后濾室的收塵量是基本相同的,因此倉泵的體積也須隨之變化。將灰斗及倉泵設(shè)置保持不變,仍為6臺,但將原第原二、三電場的倉泵體積增加至同原一電場的倉泵體積即可,即每臺均為1.5m³。
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