通過(guò)對(duì)布袋除塵器運(yùn)行數(shù)據(jù)的整理,咨詢廠家及其它單位,我們?nèi)翰呷毫Γ槍?duì)布袋除塵器運(yùn)行中差壓升高原因進(jìn)行總結(jié), 終提出如下解決方案,并取得不錯(cuò)的效果,值得其它電廠借鑒。
1、運(yùn)行調(diào)整方而:在不能改變?nèi)紵悍N的情況下,運(yùn)行人員密切關(guān)注布袋露點(diǎn)溫度及布袋除塵器入口煙氣溫度,尤其進(jìn)入冬季,避免排煙溫度低于布袋除塵器露點(diǎn)溫度運(yùn)行,從而遏制濾袋板結(jié)、袋籠腐蝕等情況的發(fā)生。
2、檢修方而:
一)、加大布袋除塵器點(diǎn)檢定修力度,并形成機(jī)制,根據(jù)布袋除塵器運(yùn)行工況,利用夜間機(jī)組低負(fù)荷有利時(shí)機(jī),停用一個(gè)通道,對(duì)反吹裝置托輪軸承、反吹風(fēng)筒密封點(diǎn)、凈氣室濾袋壓邊、蓋板等進(jìn)行檢查,。避免設(shè)備出現(xiàn)缺陷運(yùn)行。
二)、采用高溫潤(rùn)滑脂對(duì)托輪軸承進(jìn)行油脂添加,同時(shí)我們研制并優(yōu)化了布袋除塵器清灰裝置,在機(jī)組等級(jí)檢修中,將壓縮空氣接入清灰裝置,在凈氣室的每條濾袋凈氣側(cè)向外噴吹,利用壓縮空氣瞬間脈沖釋放將9米長(zhǎng)的濾袋表而積灰 。清灰裝置操作方式如下:將壓縮空氣引接清灰裝置入口,經(jīng)過(guò)調(diào)壓閥后,對(duì)裝置進(jìn)行充氣,清灰裝置儲(chǔ)氣罐壓力控制在0.5-0.6MPa左右。當(dāng)充氣結(jié)束后(充氣聲音結(jié)束),人工啟動(dòng)電磁閥將存儲(chǔ)罐內(nèi)氣體瞬間釋放,打入濾袋凈氣側(cè),濾袋瞬間膨脹,濾袋表而積灰被振打脫落,從而達(dá)到 清灰的目的。操作人員在進(jìn)行清灰過(guò)程中,每條布袋清灰時(shí)間一般在15s左右。不僅清灰,而且提高了檢修效率,降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,了作業(yè)環(huán)境。清灰后濾袋表而積灰良好。
3、根據(jù)布袋除塵器運(yùn)行情況,不定期取下舊濾袋進(jìn)行檢查,根據(jù)檢測(cè)結(jié)果決定濾袋是否進(jìn)行 換。不僅節(jié)約資金,而且不影響機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。
4、處理措施后效果
采取以上措施后,布袋除塵器差壓下降明顯,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值,同時(shí)引風(fēng)機(jī)電流等下降明顯,機(jī)組穩(wěn)定性提高。表1顯示了方案實(shí)施前后濾袋差壓變化情況。
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